經(jīng)過(guò)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煤粉稱(chēng)所存在的誤差分析以及所進(jìn)行的控制,窯內(nèi)煤粉稱(chēng)的計(jì)量靜態(tài)精度可以達(dá)到0.5%左右,動(dòng)態(tài)控制精度則可以達(dá)到1%左右。
在回轉(zhuǎn)窯的煅燒過(guò)程中,導(dǎo)致輪帶出現(xiàn)開(kāi)裂現(xiàn)象的因素有許多,輪帶和拖輪的接觸點(diǎn)比較小,輪帶所受的接觸應(yīng)力比起輪帶設(shè)計(jì)的允許值要大出許多,這就很容易造成回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的輪帶出現(xiàn)承受不住壓力的現(xiàn)象,簡(jiǎn)稱(chēng)壓潰,一旦裂紋出現(xiàn),輪帶必然出現(xiàn)開(kāi)裂;回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的輪帶鑄造缺陷一直存在,如砂眼、裂紋等內(nèi)在的一些質(zhì)量問(wèn)題。
熟悉回轉(zhuǎn)窯設(shè)備安裝的都知道,在其輪帶的下方會(huì)安裝有筒體墊板。筒體墊板外徑和輪帶的內(nèi)徑會(huì)有一定的縫隙,這個(gè)縫隙是很重要的,如果不恰當(dāng),就會(huì)造成筒體的變形,輪帶和墊板之間的摩擦就會(huì)增大,那么火磚的使用周期就會(huì)減短,嚴(yán)重時(shí)同樣造成輪帶的開(kāi)裂。因此我們只有在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)部設(shè)備安裝合理的前提下,窯才能夠得到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
回轉(zhuǎn)窯筒體中心線不直解決辦法是調(diào)整筒體直線度,根據(jù)回轉(zhuǎn)窯每次停窯檢修前、檢修后、開(kāi)啟運(yùn)轉(zhuǎn)前對(duì)回轉(zhuǎn)窯筒體直線度的測(cè)量結(jié)果分析,筒體直線度超過(guò)來(lái)8mm,則回轉(zhuǎn)窯的徑向圓跳動(dòng)達(dá)16mm以上,如此大的徑向跳動(dòng)使水泥回轉(zhuǎn)窯筒體彎曲扭轉(zhuǎn)變形,內(nèi)襯受到擠壓、扭轉(zhuǎn)的綜合疲勞損壞,其使用壽命大大降低。我們通過(guò)對(duì)各組托進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,便可將回轉(zhuǎn)窯筒體直線度控制在4mm以內(nèi),使窯頭、窯尾的徑向跳動(dòng)在8mm以內(nèi),大齒圈處的圓跳則處于4mm以內(nèi),大大降低了內(nèi)襯受到擠壓、扭轉(zhuǎn)的綜合疲勞損壞,有效地提高了內(nèi)襯的使用壽命。
領(lǐng)圈頂隙過(guò)大解決辦法是調(diào)整領(lǐng)圈頂隙,通過(guò)在筒體墊板與領(lǐng)圈之間的圓周方向加焊調(diào)整墊進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整,保持其間隙在設(shè)計(jì)值之內(nèi),盡可能地使筒體與領(lǐng)圈保持同步運(yùn)行,消除錨鉤受到剪切應(yīng)力,從而延長(zhǎng)內(nèi)襯的使用壽命。
聯(lián)系人:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部
手機(jī):18939509384
電話:0371-60183257
郵箱:vip@tddry.com
地址: 河南省鄭州市高新區(qū)